湖北罗田一家纺织企业初尝节能减排甜头
原标题:停产整改“整”得生意更红火 ——罗田一家纺织企业初尝节能减排甜头
湖北日报讯 湖北日报全媒记者 柯利华 通讯员 刘世民 徐唯
清明小长假,罗田县天丝纺织有限公司大多数工人只休息了一天,生产车间内一片忙碌,加班加点赶订单。
这是一家尝到环保整改“甜头”的企业。整改期间,浙江一家经销商实地考察后,不仅没有取消订单,反而追加合作,由原本280万米面料追加到420万米。2017年第四季度,天丝纺织订单总量同比增加20%。“环保整改提升了企业管理水平,客户对我们更有信心。”该公司总经理方正明深感庆幸。
2016年5月,天丝纺织投产,165台喷水织机每天产生染水150吨。2017年7月19日,因污水直排河流,被当地环保部门责令停产整改。
整改过程中,方正明有了新想法:反正已经停产,索性一步到位,将节能减排设施一并改造升级。想法有了,实施起来却并非一帆风顺。标准不清,究竟从何处下手?
这时,罗田县环保局请来专家对天丝纺织“一对一体检”。专家在不降低环保标准和要求的前提下对症下药,大大提高了整改效率。
“订单无法如期完成,除了要对客户作出合理解释,还要支付违约金。”方正明回忆,当时希望尽快完成整改,但对标准不敢有一点降低,整改时间由不足一月延长至近2个月。
2017年9月中旬,投入153万元的中水回用设施正式启用。湖北日报全媒记者随同环保部门在现场看到,企业生产过程中产生的废水并没白白排放掉,而是集中处理,达标后又回到生产区冲洗,剩余的杂质挤压成饼,回收当原料,一滴废水都不外排。
方正明算了一笔账:过去月均用水1.9万吨,水费3万元,实施中水回用工程后,排水经处理回用率达90%,水费只要3000元,年节水量达20万吨以上,增加电费等运行成本1.3万元,两项相抵每月节约1万多元成本。
“环保投入不吃亏,实现了效益和环保的双赢,这是一笔长远账。”方正明表示,中水回用设施把资源“吃干榨尽”后,循环经济产品有望成为企业新的利润增长点。天丝纺织2018年已拿到3600万元订单,排工到7月,企业产值有望突破亿元。
目前,中水回用设施已在罗田县纺织工业园全域推行。据工业园负责人张劲介绍,纺织是罗田县传统产业,环保的难题解决后,2018年已成功引进7家企业,整个产业园的规模将突破10亿元。